“前置水解酸化+强制内循环改良UASB+填料CASS+混凝沉淀-过滤+消毒”集成技术,供应,水专项,重污染行业水污染控制,食品加工行业废水污染控制技术

技术简介/摘要
前置水解酸化均质均量技术与改良UASB结合,水解酸化可去除部分SS并降低改良UASB进水负荷,改良UASB通过增设内循环系统利用回流使反应器的升流速度恒定,而恒定的升流速度可以显著提升泥水混合效率,提升改良UASB的负荷,改善厌氧生物处理效果;可缓冲冲击负荷的不利影响;降低三相分离器的泥水分离压力。填料CASS通过在填料表面形成生物膜增加反应器内生物量和生物种类,且形成的生物膜表面到内部存在溶解氧梯度,达到深度脱氮的目的。深度处理“混凝沉淀-过滤-消毒”出水可满足循环冷却水补充用水要求,达到酒精废水回用的目的。
二、工艺流程:如图
三、关键技术
“前置水解酸化+强制内循环改良UASB+填料CASS+混凝沉淀-过滤+消毒”集成技术
为实现酒精废水末端污染物削减和中水回用的目标,开展厌氧、好氧和深度处理技术研究,并突破了以“前置水解酸化+改良UASB”厌氧技术为核心的集成技术。
强制内循环改良UASB主要采用在反应器内三相分离器下部增设回流装置,通过增设内循环系统,利用回流使反应器的升流速度恒定,而恒定的升流速度可以保持污泥床稳定的膨胀和搅动,避免产生配水不均匀和沟流等现象,从而显著提升泥水混合效率,改善厌氧生物处理效果。改良UASB的优势主要有以下几点:内循环可保证形成足够的水量“洗出”絮状污泥,加快颗粒污泥的形成;可以稀释突然增高的COD浓度,缓冲冲击负荷的不利影响;当UASB反应器工作不正常或需要关停时,可以通过内循环尽可能地降低厌氧池内的挥发性脂肪酸(VFA);提高反应器内水力上升流速,有利于颗粒污泥的形成;通过三相分离器内泥水的回流,可有效避免液面浮渣的形成,最大程度的降低三相分离器的泥水分离压力,达到提高分离效率的目的。而前置水解酸化在去除SS的同时也起到了均质均量的效果,对于难降解废水还可提高其可生化性,所以整体集成工艺应用领域不仅限于酒精废水行业,同时可应用于高浓度难降解废水的处理。而填料CASS技术,通过投加一种自主研发的填料篮装置,改善了反应池的流体动力学状态,提高了溶解氧的转移效率,增加生物膜的稳定性,具有增加生物量、生物种类以及促进深度脱氮的作用,达到污染负荷削减的同时并实现废水回用。
“前置水解酸化+改良UASB+填料CASS+混凝沉淀-过滤+消毒” 关键技术对酒精废水进行处理后,填料CASS出水运行费用为0.62元/吨废水,深度(混凝沉淀-过滤+消毒)单元运行费用为0.37元/吨废水,与国内同类技术相比,可有效提高废水处理效果且综合运行成本低,具有较好的市场推广前景。同时经技术查新,“前置水解酸化+改良UASB+填料CASS+混凝沉淀-过滤+消毒”集成技术目前在国内尚未在酒精行业有工程应用,属于创新性技术集成, 为沙颍河流域内酒精行业废水控源减排与提标处理提供了典范,并为实现流域内酒精行业废水污染物稳定削减和提标提供了可靠的、成熟的技术。
推广应用案例
实际应用案例介绍:
河南省漯河天冠生物化工有限公司,地属淮河最大支流沙颍河中上游,是河南省“十一五”规划重点发展企业,主要以玉米深加工产品为主,目前生产规模为玉米酒精14万t/a,玉米淀粉12万t/a。玉米酒精及淀粉生产属典型的发酵行业,废水排放量大且污染浓度高,发酵罐清洗废水、酒精糟液和冷凝水都送至污水处理站进行处理。企业污水处理站现有处理能力5000m3/d,采用厌氧UASB+CASS工艺,主要存在以下问题:(1)现有UASB反应器达不到设计负荷、颗粒污泥形成缓慢,以致末端处理污染负荷偏高;(2)现有废水处理设施冬季运行不稳定,二级生化出水水质波动较大;(3)国家颁布新的行业水污染物排放标准,现有工艺无法满足提标要求;(4)现有废水排放量大,从节约水资源考虑,需提高废水回用率。
示范工程分两部分:“前置水解酸化+改良UASB+填料CASS”示范工程规模2000m3/d、“混凝沉淀-过滤+消毒”深度处理示范1000m3/d。示范工程建成运行后,实现填料CASS出水COD≤80mg/L、氨氮5≤mg/L,满足酒精废水提标要求;较示范工程改造前主要污染物COD、氨氮削减率分别提高了50.3%、87.9%,COD、氨氮排放量分别减少了40.4t/a、1.6t/a,实现了酒精废水处理改造工艺比原工艺主要污染物减排40%或以上;深度处理后的中水可回用于厂区循环冷却水补给水,减少废水排放量36.5万t/a,实现废水回用率达50%,具有显著的环境效益和社会效益。
联系单位:郑州大学
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工艺流程图: