A2O工艺优化与强化脱氮技术,供应,水专项,城镇污染治理控制,城镇污水处理技术
技术简介/摘要
由于A2O工艺本身存在固有的欠缺、以及运行控制的不当,其强化脱氮和稳定运行一直是待解决的共性问题。那么,如何在原有设计基础上实现强化脱氮、保证稳定达标运行是许多污水厂面临的实际问题,在诊断的基础上,通过优化调控、或适当的工艺改进是解决脱氮和不稳定达标问题最经济、也是优先采取的方案。
以昆山市北区污水处理厂为例,围绕改良型A2O工艺存在的问题,进行了系统的识别、诊断,并提出了工艺优化和调控的措施;研究强化脱氮技术、稳定运行技术,并通过工艺优化运行降低单位处理能耗。
二、工艺流程:如图
三、关键技术
(1)A2O工艺优化运行与强化脱氮技术
以北区污水处理厂为研究对象,针对脱氮难、达标不稳定等问题,围绕问题识别、诊断、工艺调控、示范工程验证等方面开展了深入研究,取得了以下主要成果:
①从北区污水处理厂的实际情况出发,识别并解决了该厂脱氮达标不稳定问题
(a)北区污水处理厂A2O工艺运行中的主要问题为总氮(TN)和总磷(TP)达标不稳定。本课题实施前,一级A排放标准TN达标率54%;利用本课题的成果对工艺进行优化调控后,TN达标率上升到95%。
(b)掌握了北区污水处理厂污染物的去除规律。前置反硝化区是系统脱氮的重要途径,对TN去除贡献率为42%,反硝化效率高达81.5%。
(c)脱氮问题的识别、诊断表明,影响系统脱氮效果的关键环节在于反硝化,前置反硝化区的脱氮效果直接影响出水TN的达标率;影响缺氧区反硝化效果的主要因素是碳源和硝化液回流比。
(d)提出了污水处理厂优化运行参数和关键控制因子。
②建立了A2O工艺的脱氮诊断方法和调控策略
(a)通过对工艺设计、设备状况、运行状况的研究,建立了A2O工艺脱氮贡献的评价方法。
(b)利用常年运行数据,系统评价工艺运行的稳定性和存在的问题;建立了A2O脱氮诊断的在线监测和评价方法。
(c)结合脱氮效果的关键控制因子(FA、FN1和FN2)设定取值并动态调控运行参数。
(2)基于A2O工艺开发出高效强化脱氮技术
针对传统A2O基于单一回流硝化液脱氮的技术瓶颈,提出了在好氧区末端新增一个缺氧区的方法,用于强化脱氮。同时,在该缺氧区中安装生物填料,利用生物膜脱氮。通过两个缺氧区实现了活性污泥和生物膜的双重脱氮功能。
以昆山北区污水处理厂实际污水开展小试试验研究,出水TN一般5-10mg/L,去除率高达79.9%,优于国家一级A排放标准。
(3)高浓度进水去除TP的稳定运行对策
针对污水处理厂进水TP持续严重超标(一般达6-8 mg/L)问题,采取了生物调控、多点物化辅助除磷的调控措施,建立了总磷稳定达标运行的应急处理方法和常态运行对策。
(4)A2O工艺节能降耗技术
北区污水处理厂能耗构成分析结果表明:鼓风机能耗占总能耗的53.3%,进水提升泵占总能耗的15.8%,两者共占总能耗的69.1%。具体运行优化措施包括:
①进水泵优化变频
对提升泵房进水泵进行优化变频,在满足工艺要求的基础上,有效降低了进水泵的运行能耗。
②变频调节鼓风机,减少曝气量。
③污水处理厂工艺段全程分析表明:消化液回流点位于第二廊道末,可基本完成生化反应。第三廊道对于硝化、碳化反应的贡献不大。故根据DO、NH3-N指标来调整曝气量,减少风机能耗。将第三廊道末的DO值由调控前的2-3mg/L,降低至1.5mg/L。
推广应用案例
宜兴市清源污水处理厂采用A2O生化处理工艺,日处理规模5万吨。由于经常受到进水的冲击(主要为表现为SS、TP和COD等指标),针对高浓度进水总磷的冲击,清源污水厂采用了国家水专项课题“多点物化+生物调控”的调控措施,在清源污水厂进水口设计了进水端加药系统,生物池同步物化除磷设施。在进水总磷异常时(平均值5-8mg/L),前置进水口端都加PAC(3-5mg/L),二沉池前投加PAC(10mg/L),出水总磷达到一级A排放标准。另外,在进水受到高浓度SS、COD冲击时,前置投加PAC(3-5mg/L),水解酸化池作为沉淀缓冲区,可以大幅缓解对生化系统的冲击,有效保证了出水达标的稳定性。
联系方式:
联系单位:宜兴市建邦环境投资有限公司
联系人:桂毅 电 话:0510-80769090 E-mail:guiyi@bceed.net
地 址:江苏省宜兴市宜浦路88号
案例2,应用单位:宜兴市徐舍污水处理厂
宜兴市徐舍污水处理厂采用A2O生化处理工艺,设计处理量1万吨/d,实际处理规模约1200吨/d,由于进水氨氮、总氮浓度较高,2011年6月前总氮难以达到一级A排放标准要求。从2011年6月初,应用了国家水专项关于强化脱氮的综合诊断和调控技术,通过脱氮诊断的方法体系,指出了徐舍污水厂存在碳源不足、硝化不彻底、反硝化效率不高、工艺控制参数不合理等问题,并在现有工艺设施上,以严格控制关键指标和参数值为主线,提出了多项调控手段和措施:如回流比的调整、溶解氧的控制、碳源的补充、间歇运行的调整等。通过调控,经过长达半年的运行氨氮达标率99%,总氮达标率100%。
工艺流程图: